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一、煤粉水分和細度,合適的煤粉水分應該在1.5以下,煤粉細度可根據(jù)揮發(fā)份進行調整,28%—33%之間的揮發(fā)份,細度可控制在8—12之間,因為過細的煤粉輕,容易吸附倉壁,磨損的密封板稍微串風嚴重,會導致風托起煤粉,形成風渦流,單靠銷風不能完全將渦流風帶走,會造成瞬間斷煤。
二、如果過多的助流風進入倉內也會造成瞬間斷煤。助流風的壓力控制在4Mpa—5Mpa之間,過高的壓力一是損壞二位二通電磁閥,二是風進入倉內風很難排走,越聚越多的壓縮氣含有水分和微量油污,會形成結壁,時間一長會形成高溫,慢慢自燃,帶來很多的安全隱患。
三、連續(xù)運轉的設備本身存在磨損,上下密封板和轉子密封不嚴是主要的癥結所在,一般情況下在調整完的轉子間隙(<0.25mm)設定后,不能隨意增大轉子間隙,因為在負荷狀態(tài)放大間隙時沒有輔助測量工具根本不會將間隙能放一致均勻,只能加劇密封板的磨損量甚至會變形翹曲,出現(xiàn)嚴重溝坎現(xiàn)象。根據(jù)經驗,隨著運轉時間的增長,對轉子和密封板的間隙應該慢慢減小,<0.25mm的間隙會提高密封板和轉子的使用壽命,鎖風效果也會很好,羅茨風機鼓出的風不會串入倉內及下料管中,形成不了渦流風,也不會托起煤粉,物料會順暢落入計量格中,DRW3.12/4.12轉子秤的負荷率穩(wěn)定在85—100范圍之內,DRW3.10/4.10轉子秤的負荷率穩(wěn)定在100—120范圍之內。
四、風速閥的調整也是非常關鍵,每個窯況和稱體都沒有可參考性,只能根據(jù)密封板和轉子的磨損情況及阻力大小逐漸摸索,微量地調整,直到適合本廠使用的風速配比,如果串風過多,三個風速閥可適當關小將風速降低,但要根據(jù)羅茨風機的電流變化調整,調整幅度不可過大,0.5mm的幅度慢慢關閉,歷時過程大概需要5天時間,將每次調整完的數(shù)據(jù)和電流的變化及風壓做記錄參考。也可通過風口處的孔前位置測量溫度作對比分析。尾稱慢慢穩(wěn)定在負荷率在75以上可以,波動次數(shù)減少到每小時兩次,甚至不波動為較佳。提前提報計劃研磨密封板的接觸面和轉子的接觸面,達到精度標準,等到定檢時利用12小時更換掉磨損嚴重的配件,重新組裝轉子秤將間隙設定在0.25mm以內,千萬不能過大。
五、助流和銷風:1、助流風只是輔助的清理倉壁的作用,防止倉壁結皮,在進入倉前壓縮空氣管道的前面在增加油水分離器,形成二次過濾,盡量減少進入倉內的水分。二位二通電磁閥和單向閥必須完好,否則煤粉會溢流堵塞電磁閥。2、銷風管道由現(xiàn)在的φ108mm更改為φ75mm的管道,單向供風,不得交叉使用同一個主管道,目的是提高單機收塵的風速,將含煤粉的混合風帶到收塵器中。