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一、故障處理辦法:
針對粉煤灰轉(zhuǎn)子秤投運后常常發(fā)生沖料與計量動搖較大等現(xiàn)象,技術(shù)人員先后采用了以下辦法:
(1)操控稱重倉內(nèi)的粉煤灰量在0.4~0.8t,適當(dāng)減小稱重倉下料口尺寸,并常常查看稱重倉上的收塵管道是否堵,如堵塞及時整理。
(2)補焊絞刀葉片以減小絞刀與筒體的間隙,適當(dāng)減小羅茨風(fēng)機的風(fēng)壓,并對氣動閥等閥門進行漏灰封堵。
(3)拆開轉(zhuǎn)子秤,調(diào)查內(nèi)部是否有沖突、葉片變形或者是卡住等情況,并針對性處理。
(4)調(diào)整PID的參數(shù),把P參數(shù)適量減小,I參數(shù)適量增加。
經(jīng)采用上述辦法之后,該轉(zhuǎn)子計量秤沖料的問題得以杰出處理,但是仍存有動搖較大的問題。所以后來又將該體系改成了雙回路操控穩(wěn)流計量體系,透徹處理了計量動搖的問題。詳細方案如下:
(1)將本來的螺旋輸送機改造成為同管徑式小螺距螺旋機,以保持進入到轉(zhuǎn)子稱物料的接連均勻。
(2)將稱重倉上方的氣動閘板閥去掉,以削減氣動閘板閥在瞬時開啟與封閉引發(fā)的物料動搖。
(3)在稱重倉上端加裝一套分格輪給料操控體系。該分格輪的轉(zhuǎn)速由稱重倉的質(zhì)量信號經(jīng)過PLC與變頻操控體系的操控,其轉(zhuǎn)速和稱重倉質(zhì)量的信號呈反比,依照多次調(diào)試,將稱重倉的質(zhì)量操控在0.2~0.5t為較佳。
二、技改成果:
通過上述辦法,該粉煤灰轉(zhuǎn)子秤的計量精準(zhǔn)性和體系工作的安穩(wěn)性得到了杰出的增進,詳細成果介紹如下。
(1)設(shè)備工作安穩(wěn)。電器操控平穩(wěn)、易于完成,設(shè)備的工作率比之本來有所增進。
(2)煤粉計量精準(zhǔn),動搖很小。
(3)產(chǎn)品質(zhì)量上提。因為粉煤灰計量精準(zhǔn),水泥配比得到切實施行,從而使水泥的質(zhì)量得到增進,得到廣闊用戶的贊譽。
(4)效益增加。技改后因為保持了配料的接連安穩(wěn)性,因此帶來了經(jīng)濟效益。